引用引用第3樓mandyaac于2010-12-03 12:19發表的 :今天重新檢查了機械部分,螺絲都固定了,沒什么問題。程序也試了,絕對和相對定位,但效果一樣。伺服也把剛性調大了,偏差還是一樣。真不知道是什么地方的問題。
引用用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度
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