改造公司2臺蒸汽鍋爐自控系統,一臺沸騰爐,一臺鏈條爐,都是燒稻殼。
為了節約成本,共用S7-200(CPU 224XP CN),SMART 700IE人機界面,水位控制采用OMRON G3+G1,變頻器用臺達。
日常使用,通過人機界面監控鍋爐運行狀態,維護檢修時通過筆記本的組態軟件監控。
難點來了:
1.鉑銠熱電偶檢測爐膛溫度
難點分析:從冷爐(或超壓停爐后降壓重新啟動),溫度慢慢升至700℃時,模糊控制開始激活,直至在800℃左右徘徊。并且,通過分析爐膛溫度對引風機頻率及爐排轉速進行(8轉~16轉,且可以大致平衡,無須很靈敏控制)微調。
(說明:高于900℃時,稻殼灰容易形成碳—硅絡合物,阻礙了燃燒的進行,經查有關資料,850℃左右是稻殼的最佳燃燒溫度,考慮測點位置不好在最佳位置取定,采用800℃為平衡值)
2.蒸汽壓力的變送器采用擴散硅4-20mA
難點分析:蒸汽壓力變化(工作范圍:5公斤~10公斤壓力)意味著末端負荷變化,直接關聯控制對象是爐排和風機,通過調整風量和進料量控制爐內熱量適應蒸汽壓力甚至停爐,因此檢測到蒸汽壓力不斷下降就意味著燃燒負荷要不斷加大,檢測到蒸汽壓力不斷上升就意味著燃燒負荷要不斷減少,按優先級考慮,決定了爐膛溫度不再是主控對象,且蒸汽壓力對負荷(風機頻率、爐排轉速)的調節會與爐膛溫度對負荷(風機頻率、爐排轉速)的調節產生沖突,因此,怎樣切換控制節點為最佳選擇?
另,由于新手,平時一直用三菱的產品,對西門子的控制不太熟悉,雖然平常一直在看資料,但畢竟沒有實操過,利用這次改造機會,希望充分掌握西門子PLC、人機界面及組態軟件。
有高手路過且愿意指點迷津的話,這次改造部分元件可以通過淘寶和你購買,提供發_票能在公司報賬即可,你懂的。。。