一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 25359 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-11-15
查看月灬洛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-20 10:26
   項目概述,匯川IS620P伺服,驅動皮帶輪。再從伺服驅動器接入差分信號控制線掃相機,上位機檢測NG時,發給PLC NG信號,到貼標位皮帶輪停止(距離相機430mm)PLC控制另一臺伺服貼標。
       目前停止位不準,低速運行時錯位10mm左右,可以接受;高速運行時,錯位500mm以上。


       各位大佬,有可靠的解決方案嗎?
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 25359 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-11-15
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-20 16:20
引用
引用第2樓gxtmdb82164于2023-12-20 11:24發表的  :
建議先學習提問的藝術,從標題到內容都沒提供啥有效信息

前面描述的是一個現象
最后的需求是解決方案

.......


感謝指正。
皮帶運行時,線掃相機及光源就上電,一個脈沖拍一幀,合成整張圖片后才開始檢測。
目前問題是:上位機處理圖片的時間不恒定導致的。后面優化了下,統一調整到110ms后,效果好了點。
優化方案:現在用編碼器脈沖做反饋,當前整張圖片的終值脈沖,反饋給PLC,plc再用接收到的反饋值和當前值做差值運算,再講430mm折算成脈沖值,減去差值,計算出停止位置。測試下來誤差基本在20-40mm。還是存在高速偏差大,低速偏差小的問題。

還有其他其他解決辦法嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看福利| 精品一成人岛国片在线观看| 女性全身裸露无遮挡| 国产在线精品观看| 亚洲人成网站在线观看播放青青| 爱福利视频一区二区| 日产乱码卡一卡2卡三卡四福利 | 窝窝午夜精品一区二区| 国产乱妇无码大片在线观看| 九九免费高清在线观看视频| 帅小伙和警官同性3p| 久久国产精品高清一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 美女尿口照片| 12一14性水蜜桃| 91色+91sesex| 欧美人与牲动交xxx| 女子监狱第二季在线观看免费完整版 | 精品一区二区三区视频日产| www.一区| 69欧美另类xxxxx高清| 亚洲性69影视| 欧美亚洲视频在线观看| 非洲特级特黄aa大片| 护士伦理片| 欧美日韩色图| 香蕉久久久久| 四虎在线精品观看免费| 999国产精品亚洲77777| 国产成人精品日本亚洲网址| 九色PORNY蝌蚪视频首页| 日本阿v在线播放| 亚洲国产精品成| 国产午夜亚洲精品不卡| 超91在线| 果冻传媒在线播放观看228集| 国产二区精品视频| 日日操天天爽| 欧美肥bb| 污樱桃视频| 亚洲成人91|