huangds
臺山/臺城
級別: 略有小成
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圖片:
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一皮帶輸送線上有19個磨頭用氣缸控制其上升和下降,皮帶線入口處有行程開關檢測有沒有板進入,皮帶傳動軸上有編碼器用來檢測板材位置當板流到對應的磨頭,磨頭會自動下行,當板材流出對應的磨頭,磨頭會升起來。屏上有磨頭對應的位置輸入,如圖所示。用什么方法檢測對應位置。 |
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honggun
級別: 網絡英雄
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anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
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看了你的圖,動作過程應為:1.石板放上輸送帶;2.行程開關碰到,編碼器計數開始;3.計數到達磨頭1位置,氣缸1動作,磨頭降;4.到達磨頭2位置,磨頭2下降,磨頭1上升;5.到下一個,類推。 |
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huangds
臺山/臺城
級別: 略有小成
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如8樓所說這個方法我也想過,如后面又有板材流過來,該怎么辦呢,皮帶帶線是連續工作的,計數器計滿后么對應的數據怎么處理 |
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戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
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每個板單獨計數,各計數隨板右移 |
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bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
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19個工位對應19個寄存器,入口開關做觸發,進行兩個動作:一將當前編碼器計數值傳入寄存器(用變址)內做對應的起始位置值,二將變址寄存器加1,大于18,歸零。循環判斷19個寄存器的當前相對位置(當前編碼器值-起始位置值),與設定的位置值相等就動作。編碼器數值復位可以將使用2倍皮帶長編碼器值做最大值,當大于最大值,編碼器當前值和起始位置值同時減去1倍皮帶長編碼器值。為區別,可以開機將編碼器值初始賦值為1,這樣寄存器值為0的就不動作。 供你參考下。 |
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