一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-20 13:43
描述:百分表測試
圖片:
描述:各驗證20組數據
圖片:
累計誤差不容小視,,,
不然造成產品質量大問題,,, 慎重,本人已犯錯
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 13:47
每次走完自動回到原點,,,本以為上下軸會受重力影響程序里加了自動回原點,,,中軸水平運動不受影響,,結果還是挺大的,,

各位大神,除了回原點能消除累積誤差,,,還有其它方法能不產生誤差嗎,怎么設置參數?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11632 個
工控威望: 19012 點
下載積分: 13451 分
在線時間: 2739(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-20 14:28
百分表精度是多少?0.01吧?這套伺服精度是多少?,用這個精度去校準伺服不太科學吧?
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 1773 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-04-02
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-20 14:49
你這樣測不準,機械的都要考慮進去,用的多少級的絲桿?還有用的聯軸器還是皮帶帶的,皮帶的拉伸系數是多少,聯軸器的彈性系數是多少,伺服走得準不準看編碼器數值就知道,其他的誤差都在機械上
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 1565 點
下載積分: 4581 分
在線時間: 939(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-03
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-20 14:52
用的哪家的伺服?貌似伺服的重復精度都很高的 一般我都是開機歸零異常 其他時候不歸零 習慣用絕對定位  之前用千分表打過異常 一般也就在1條以內吧 電機是和THK的模組連接的  感覺你的問題不像是伺服的累計誤差導致的
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-20 15:14
這個,,這個真沒考慮哦,,非常感謝,第一次做這個,,受教了謝謝  
引用
引用第3樓langui于2018-07-20 14:49發表的  :
你這樣測不準,機械的都要考慮進去,用的多少級的絲桿?還有用的聯軸器還是皮帶帶的,皮帶的拉伸系數是多少,聯軸器的彈性系數是多少,伺服走得準不準看編碼器數值就知道,其他的誤差都在機械上
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-20 15:16
厲害,,我當初也感覺不是電機產生的,,,三菱的伺服,應該是機械上的
引用
引用第4樓wangnaizhi于2018-07-20 14:52發表的  :
用的哪家的伺服?貌似伺服的重復精度都很高的 一般我都是開機歸零異常 其他時候不歸零 習慣用絕對定位  之前用千分表打過異常 一般也就在1條以內吧 電機是和THK的模組連接的  感覺你的問題不像是伺服的累計誤差導致的
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 311 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2025-03-29
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-20 15:20
伺服上配的是增量編碼器吧,增量編碼器會有累積誤差,不消除的話誤差累計會越來越大,也要考慮機械安裝上的誤差
成本允許的話,可以試試絕對值編碼器的伺服,會好很多
旋轉編碼器

主站蜘蛛池模板: 久久日本片精品AAAAA国产 | 色综合视频在线 | 羞羞答答影院在线 | 日本高清二三四本2021 | avtt天堂网手机版亚洲 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 人妖女天堂视频在线96 | a亚洲天堂 | 日本免费不卡在线一区二区三区 | 久久r视频 | 青青草99久久精品国产综合 | 国产私人影院 | 成人免费影院 | 午夜久久久久久亚洲国产精品 | 99久久免费看国产精品 | 双性鞭蒂软汁淋漓 | 亚洲国内精品久久 | 亚洲色图欧美视频 | 狠狠干在线观看 | 久久国产精品人妻中文 | ffyybb免费福利视频 | 深夜在线网址 | 手机看片福利盒子久久 | 日本在线视频免费看 | 99爱视频| 五月婷婷在线播放 | 人人澡 人人澡碰人人看软件 | 成人免费影| 亚洲娇小videos| 日韩成人影视 | 色偷偷亚洲男人 | 亚洲精品动漫免费二区 | 国产男女性特黄录像 | 色ccc36| 色偷偷91久久综合噜噜噜 | 日本一区二区不卡久久入口 | 北条麻妃黑人正在播放 | 国产色拍 | 美女被草漫画 | 欧美成人禁片在线观看俄罗斯 | 欧美肥bb |