空氣壓縮機節能技術改造方案
我們公司空壓機共同12臺,總功率75*7+132*5=1185(KW),占公司用電量35%左右。現公司一個月電費約130萬,空壓機一個月電費約45萬。空壓機節能意義巨大。
具體方法:
一、 去掉原先的單機各自控制方式,12臺機集中控制。利用PLC控制器、變頻器、壓力傳感器等較先進工控原件,在保證正常生產的前提下,實行動態恒壓供氣。
節能原理:
1、 我們現空壓機管道三廠區全連通,總管的輸出壓力一般在0。72~0。80MPa之間。由于單一控制每一臺機的性能不一樣,對壓力波動的響應速度遲緩,我們為保證生產的順利進行,必須提高總管的輸出壓力。采用了集中控制可提高空壓機的響應速度,實行動態恒壓供氣,降低總管的輸出壓力。根據我們的長期關察,只要能動態恒壓供氣,0。7MPa的總管壓力能完全保證正常生產。因此采用集中控制能節約空壓機為輸出過高壓力,而浪費的電能。
2、 我們空壓機現在的工作模式是:在達到設定的輸出壓力以后,卸載運行,如果壓力在10~15分鐘內沒有降下來,機器停下。而卸載動行是不產氣的,但是其電能 消耗約為正常運行時的一半。我們按一臺機一天卸載運行20分鐘 ,可得如下結果:卸載消耗的電能度數=1185*0.5*0.33=195.525(度)。如果采用集中控制,因它采用循環工作制,利用變頻器變頻調節過度,可直接啟停空壓機,沒有卸載,從而節約因卸載產生的損耗。
3、 我們空壓機的工作環境,白天與黑夜是不一樣的(一般白天打水泥,用氣量非常大,而晚上只車間用氣)。可通過PLC根據用氣量的大小,自動控制輸出模式。我們空壓機因新、舊及生產廠家的不同,能效比有很大的差異。根據不同的輸出模式優先使用能效比好的空壓機,達到節能的目的。
二、 改掉所有設備同一標準供氣模式,根據不同設備的用氣要求,利用壓差控制器和壓力調節閥,實施用不同的壓力分別給不同的設備供氣。
節能原理:
根據調查,江邊打水泥只要0.52MPa的壓力就能正常運行,而生產車間卻要o.58MPa以上才能正常運行(此壓力是指管道終端氣壓)。我們如果能夠利用壓差控制閥,給不同用氣設備提供不同的用氣壓力,使其在保證正常運行的前提下,采用最低的氣壓工作,從而減少同一高標準供氣所造成的浪費。
三、 改善全廠8個水泥庫的除塵器,根據實際情況,增加一定數量的除塵器,提高水泥庫內壓力的排泄速度。
節能原理:
我們江邊船上的水泥用螺旋機打到氣泵,在氣泵中靠壓縮空氣吹到攪拌樓的水泥庫中。水泥輸送的速度與輸送管道中空氣的流量是成正比例關系,而流量與壓力的關系如下:Q^2=H/gL其中Q表示流量,H表示管道起點與終端的壓力差,g表示管道摩擦系數,L表示管道長度。由上式我們可以看出,在摩擦系數與管道長度一定的情況下,流量與管道壓力差成平方比關系。由此我們可得如下結論:只要減少水泥庫內的壓力,就能增大壓差,提高流量。而除塵器的作用就是排泄庫內氣壓。所以,改善除塵器工作性能,就能減少用氣量。
四、修理所有漏氣的用氣管道及用氣設備,減少泄漏量。
此項工作貴在持之以恒,只要堅持有漏必治,一定能減少用氣量。
所須材料:
1、佳靈T-9系列160KW變頻器2臺
2、壓力傳感器3個(要求壓力在0~1.2MPa,能輸出4~20mA模擬電流信號,便于管道安裝)。可用中興牌,型號CS-PT300。
3、三菱FX2N-32MR系列PLC1個,FX2N-16MR系列2個
4、三菱FX0N-485-ADP通訊模塊,及通訊功能擴展板3套。
5、三菱FX0N-3A模擬模塊2個,FX2N-2AD1個。
6、壓差控制閥三個,除塵器根據實際情況定。(此項由機修師傅定)
7、電箱5個、電線、中間繼電器根據實際需要定。
要求:
因這方案影響面很大,牽連的設備很多,為確保系統的良好、穩定運作,達到既節能又不影響生產的目的,我建議:系統的保養(包括變頻器、空壓機、除塵器、壓差閥等)及漏氣的治理整頓由專人負責。