jr11
級別: 略有小成
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此誤差不是機械引起來的,電子齒輪比計算過程中存在除不盡的情況,因為是單方向動作,這個積累誤差不會抵消,只能優化電子齒輪比或提高伺服編碼器線數延緩積累誤差。 |
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zhanghao123
級別: 家園常客
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每次都會就解決了 |
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愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
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不是累計誤差而是你一圈校準的工程量不對,簡單一點的辦法就是讓伺服轉一圈然后帶動一個鋼板尺做好標記然后測量出走了多少,找精度高一點的數顯卡尺測 |
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本帖最近評分記錄:
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wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
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用同步帶去定位 同步輪帶動的同步帶的外圈周長能不能確定下來 有可能就是你這邊的尺寸沒有確定下來導致的這種現象 正常來說伺服一般很少出現定位不準的情況 然后屏蔽接好 機臺接地接好 至少目前我還沒有遇到因為干擾導致伺服定位不準的情況 我這邊有臺設備確實用到的你這種同步帶去傳動定位的設備 我的處理方式是用的絕對定位 然后每個工位通過PLC內部的脈沖當量去定位每個工位作為每個工位的位置 目前設備已經運行了1年多 位置還沒有發生定位不準的情況 |
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小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
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這種問題 好幾個解決辦法 一個是加個傳感器 中斷讀取一圈的脈沖數 如果每次差不多 就是程序優化一下 如果差的多 就找機械工程師 還有個辦法 加一個U型傳感器 就是每個工裝上面加一個U型 遮光片 用中斷定長定位指令 就啥都不用操心了 位置裝對就好了 |
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蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
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你這個是機構的問題,同步輪不存在回原點歸零。因為同步走的就是有限位開關 |
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